济南fanuc发那科机器人保养示教器维修

回转窑设备2020年01月17日

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  伺服电机没有带负载报过载,如何处理?

  ① 如果是伺服run(运行)信号一接入并且没有发脉冲的情况下发生:

  a.检查伺服电机动力电缆配线,检查是否有接触不良或电缆破损:

  b.如果是带制动器的伺服电机则务必将制动器打开:

  c.速度回路增益是否设置过大:

  d.速度回路的积分时间常数是否设置过小。

  ② 如果伺服只是在运行过程中发生:

  a.位置回路增益是否设置过大:

  b.定wei完成幅值是否设置过小:

  c.检查伺服电机轴上没有堵转,并重新调整机械。

  驱动器故障引起跟随误差超差报警维修

  故障现象:某配套siemens primos系统、6ra26**系列直流伺服驱动系统的数控滚齿机,开机后移动机床的z轴,系统发生“err22跟随误差超差”报警。

  分析与处理过程:数控机床发生跟随误差超过报警,其实质是实际机床不能到达指令的位置。引起这一故障的原因通常是伺服系统故障或机床机械传动系统的故障。

  由于机床伺服进给系统为全闭环结构,无法通过脱开电动机与机械部分的连接进行试验。为了确认故障部位,维修时首先在机床断电、松开夹紧机构的情况下,手动转动z轴丝杠,未发现机械传动系统的异常,初步判定故障是由伺服系统或数控装置不良引起的。

  为了进一步确定故障部位,维修时在系统接通的情况下,利用手轮少量移动z轴(移动距离应控制在系统设定的最da允许跟随误差以内,防止出现跟随误差报警),测量z轴直流驱动器的速度给定电压,经检查发现速度给定有电压输入,其值大小与手轮移动的距离、方向有关。由此可以确认数控装置工作正常,故障是由于伺服驱动器的不良引起的。

  检查驱动器发现,驱动器本身状态指示灯无报警,基本上可以排除驱动器主回路的故障。考虑到该机床x、z轴驱动器型号相同,通过逐一交换驱动器的控制板确认故障部位在6ra26**直流驱动器的a2板。

  根据siemens 6ra26**系列直流伺服驱动器的原理图,逐一检查、测量各级信号,最后确认故障原因是由于a2板上的集成电压比较器n7(型号:lm 48)不良引起的:更换后,机床恢复正常。

  1、在我们开发的数控铣床中使用的松下交流伺服工作在模拟控制方式下,位置信号由驱动器的脉冲输出反馈到计算机处理,在装机后调试时,发出运动指令,电机就飞车,什么原因?

  这种现象是由于驱动器脉冲输出反馈到计算机的a/b正交信号相序错误、形成正反馈而造成,可以采用以下方法处理:

  a.修改采样程序或算法:

  b.将驱动器脉冲输出信号的a+和a-(或者b+和b-)对调,以改变相序:

  c.修改驱动器参数no45,改变其脉冲输出信号的相序。

  2、在我们研制的一台检测设备中,发现松下交流伺服系统对我们的检测装置有一些干扰,一般应采取什么方法来消除?

  由于交流伺服驱动器采用了逆变器原理,所以它在控制、检测系统中是一个较为突出的干扰源,为了减弱或消除伺服驱动器对其它电子设备的干扰,一般可以采用以下办法:

  a.驱动器和电机的接地端应可靠地接地:

  b.驱动器的电源输入端加隔离变压器和滤波器:

  c.所有控制信号和检测信号线使用屏蔽线。

  干扰问题在电子技术中是一个很棘手的难题,没有固定的方法可以完全有效地排除它,通常凭经验和试验来寻找抗干扰的措施。

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